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机立窑液压卸料电气控制电路的改进校验仪

2022-07-05

机立窑液压卸料电气控制电路的改进

机立窑液压卸料电气控制电路的改进 2011: 我厂Φ2.2×8.5米机立窑系上海新建机器厂生产的。使用中因液压电气控制部分经常发生故障,影响窑的正常运转。原电路采用了8个接近齐关、4个稳压电源、1个多触点转换开关、2个电源变压器、15个继电器。由于触点多,经常出现触点熔焊、接触不良等现象。尤其在两缸压力不匀时,经常出现失步、偷停等现象。原电路维修费用亦偏高。我厂使用以来,仅稳压电源、接近开关、继电器,就花销五千余元。  改进后,采用逻辑电路及可控硅控制,耗资仅相当于两个接近开关的造价。能在同样压力下提高推力一倍,容易处理硬料卡窑现象。不论双缸压力是否平衡,均可保持同步,消除了失步、偷停等现象。使用数月未曾修理过,现将此电路作一介绍。

1.电路原理图(见图1)   2.各部分电路简介24伏直流电源为原控制柜提供,为未经滤波的脉动直流电源。 图 1 CA~CE:0.01μF;RA~RD:470Ω;R1~R4:2.7kΩ;R5~R8:1kΩ;R9~R12:20Ω;T1~T4:3DK4C; D1~D4:C10E1A:R9~R12为O.5W,其余电阻均为0.25W    5伏直流电源经75欧姆电阻及7805三端稳压块稳压、滤波后获得。  IC1、IC2为两输入端四与非门,IC3为集电极开路输出的两输入端四与门。IC1~IC3管脚接线见图1b。IC1中的3、4门组成基本R—S触发器。R为置0端,S为置1端,低电平有效,逻辑关系见真值表。IC1中的1、2门构成A、B、C、D的逻辑组合,实现S=,R=的功能。为确保RS触发器稳定,在A、B、C、D四端与地间联接电阻RA~RD,使R、S不可能同时为0。CA~CD为抗干扰电容。 真 值 表

IC2四个与非门构成反相器F1~F4,控制滑块到位停车。  IC1的A、B、C、D四个输入端,同IC2的A、B、C、D四个输入端对应为同一端。  ANJ为结窑控制按钮。  QN为启动按钮。   K2为正反转开关,利用电容CE两端电压不能突变的特点,强制Q或Q置0,使滑块有秩序运行。  T1~T4为射极跟随器,用于触发可控硅。  SR1~SR4为适用于感性负载的单向可控硅。要求关断时间小、维持电流大、断态电压临界上升率高者为佳,工作电流≥10安。我们使用小型塑封SC141D型双向可控硅,效果很好。  工作过程参见图2。

图 2     GJ1~GJ4为四支干簧管,用以控制活塞运动行程及往复信号。正常时,油缸1、2或3、4同时工作。滑块1、2作同向运动。  假设滑块在中间位置,打开电源开关K1电源指示灯亮,证明24伏直流电流已接通。按下启动按钮,电路接通,自保。由于电容CB两端电位不能突变,强制RS触发器端为0,Q端为1。此时,CJ1~CJ4为断开,A、B、C、D为低电平,与非门1、2输出端为高电平,RS触发器保持,F1~F4输出高电平。与门1、2两输入端均为高电平,T1、T2导通,触发SR1、SR2导通,电磁阀1LX、2LX吸合,活塞1、活塞2由左向右运动,当恒磁铁运动到使GJ3或GJ4吸合,以GJ3先导通为例,F2输出低电平,与门2输出低电平,2LX释放,活塞2停止运动。活塞1继续运动,使GJ4导通,F1、与门1输出低电平,1LX释放。同时与非门2两输入端均为高电位,输出低电平,使RS触发器翻转,=1、Q=0,与门3、4输出高电平。3LX、4LX吸合,活塞3、4开始由左向右运动,当行程至GJ1与GJ2吸合后,RS触发器翻转,重复上述过程,形成循环。  GJ2~GJ4干簧管为JAG2H。磁铁选用马蹄形磁铁为宜。  此装置可封装在一个300×120×280的箱中。GJ2~GJ4、1LX~4LX及24伏直流电源均由一个14线插座联接。整箱造价低廉、维修简便,以直接更换为宜(可备用一个箱,拆回后修理),可以确保机立窑运转率。  该控制电路稍加改动,也可用于其它形式的液压控制,如:往复式液压卸料装置。

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